
京唐高炉出铁水主沟长20.375m、宽3.18m、高2m,重36.943吨,如此大的构件,制作方法选择不当,很容易造成变形超差,我单位打破常规的做法,采用“模块法”,将焊接变形矛盾分散化;在安装上存在的问题,由于风口平台较宽,其边缘距炉壳围板约11.5米,若在主沟自身重心中心处设置吊点则50吨天车无法将其吊装到位,因此需将吊点设置在12米处,并在主沟末端加装9.5吨调节配重,以达到吊装平衡为好。整勾吊装重量合计47吨。利用“模块法”解决了主沟制作变形超差的问题,利用“偏心法”使主沟安装一步到位,避免了多次使用吊装锁具的难题。采用两种方法相结合的方式,快速、高效、安全、高质量的完成京唐高炉主沟的施工任务。经多次实践研究,本方法是一种最佳的施工方法。该技术制作精度高。采用“模块法”制作主沟,将焊接变形问题矛盾分散化,保证主沟制作尺寸,解决了变形超差的问题,减少大型吊车占有时间。采用“偏心法”吊装主沟,可以一次将主沟吊到位置,避免多次使用吊装锁具的难题,确保施工安全、高效、高质量。
京唐高炉出铁水主沟长20.375m、宽3.18m、高2m,重36.943吨,如此大的构件,制作方法选择不当,很容易造成变形超差,我单位打破常规的做法,采用“模块法”,将焊接变形矛盾分散化;在安装上存在的问题,由于风口平台较宽,其边缘距炉壳围板约11.5米,若在主沟自身重心中心处设置吊点则50吨天车无法将其吊装到位,因此需将吊点设置在12米处,并在主沟末端加装9.5吨调节配重,以达到吊装平衡为好。整勾吊装重量合计47吨。利用“模块法”解决了主沟制作变形超差的问题,利用“偏心法”使主沟安装一步到位,避免了多次使用吊装锁具的难题。采用两种方法相结合的方式,快速、高效、安全、高质量的完成京唐高炉主沟的施工任务。经多次实践研究,本方法是一种最佳的施工方法。该技术制作精度高。采用“模块法”制作主沟,将焊接变形问题矛盾分散化,保证主沟制作尺寸,解决了变形超差的问题,减少大型吊车占有时间。采用“偏心法”吊装主沟,可以一次将主沟吊到位置,避免多次使用吊装锁具的难题,确保施工安全、高效、高质量。